冷却器RH管线腐蚀原因分析

冷却器RH管线腐蚀原因分析

兰州石化公司助剂厂甘肃兰州730060

摘要:二套甲乙酮装置水合工段驰放气冷却器E-2112的壳程出口RH线弯头多次发生泄漏,给安全生产带来严重的安全隐患,结合生产工艺流程及操作条件,分析弯头泄漏的原因及预防措施。

关键词:驰放气冷却器;泄漏;腐蚀

前言:助剂厂二套甲乙酮的E-2112驰放气冷却器,目前该设备壳程出口管线弯头部位多次发生泄漏,经带压堵漏多次处理,给装置的安全生产带来了隐患。冷却器壳程出口RH放空管线长度为23米,管件2个(弯头)材质为20#钢,厚度为SCH40,目前该管线出口两处弯头均已带压堵漏包盒子处理,管线弯头厚度减薄严重,已经无法满足装置安全生产需求。

1工艺流程简介

水合反应器R-2101中的水相由反应器各催化剂层上部流出并减压汇集,进入循环水闪蒸罐(V-2103A/B),设计进入量为2.5t/h,通过循环水闪蒸罐(V-2103A/B)分离后,液相(含有SO42-,Cl-的工艺水和SBA)用水输送泵(P-2105A/B)送到工艺水处理单元处理,气相经过E-2112冷却器,设计进入量为138.34kg/h,经过冷却后,液相回收至V-2103B,气相由E-2112冷却器壳程出口RH放空线排出,循环水闪蒸罐V-2103A中分离出的气相送去脱丁烯塔(C-2101),进一步分离以回收其中的丁烯。

2历史故障描述

(1)2016年5月E-2112壳程出口管线法兰短勃处发生泄漏,车间将出口管线阀门内的管线及管件全部更换,无泄漏发生.

(2)2017年6月E-2112壳程出口至RH线两处弯头外壁处发生泄漏,经带压堵漏临时处理.

(3)2017年7月E-2112壳程出口至RH线两处弯头外壁处再次发生泄漏,车间采取两处弯头包盒子带压堵漏

对于E-2112壳程出口至RH线泄漏两处的弯头出入口管线壁厚通过扫描超声波测厚的方法检测,具体数据如下。

3RH放空管线腐蚀泄漏的原因分析

3.1主要原因

反应器出水、分层器V-2101内的部分水进入V-2103A,设计量为25.1t/h,实际进入量为33.4t/h,导致V-2103A/B闪蒸罐无法闪蒸完全。V-2103B至E-2112冷却器之间的转子流量计,量程为300kg/h,已经打翻,使进入E-2112驰放气冷却器的气相介质中夹带有部分工艺水,(设计的进入E-2112驰放气冷却器的流量为138.34kg/h,其中水量为2.8kg/h),工艺水对碳钢管线进行腐蚀,造成管壁减薄发生泄漏.

V-2103B至E-2112冷却器壳程物料组分

Cl-能够降低材质表面钝化膜形成的可能或加速钝化膜的破坏,从而促进腐蚀。由于Cl-容易吸附在钝化膜上,把氧原子挤掉,然后和钝化膜中的阳离子结合形成可溶性氯化物,结果在露出来的金属表面上腐蚀了一个个小坑,这些小坑被称为点蚀核。这些氯化物容易水解,使小坑内溶液pH值下降呈酸性,继续溶解一部分氧化膜,造成多余的金属离子,为了平衡腐蚀坑内的电中性,外部的Cl-不断向坑内迁移,使坑内金属进一步水解,如此循环,并越来越快、向坑的深度方向发展,直至形成穿孔。腐蚀开始时,铁在阳极失去电子。随着反应的不断进行,铁不断的失去电子,缝隙内Fe2+大量的聚积,缝隙外的氧不易进入,迁移性强的Cl-即进入缝隙内与Fe2+形成高浓度、高导电的FeCl2,FeCl2水解产生H+,使缝隙内的pH值下降到3~4,从而加剧腐蚀。

3.2次要原因

E-2112驰放气冷却器冷却水流量较小、且E-2103B进入E-2112的流量波动较大壳程介质无法完全冷却返回至V-2103B。

4预防措施

(1)增加管线腐蚀余量原管线壁厚为4mm,可将管线及弯头腐蚀余量增加1.5-2mm。

(2)装置合理调控循环水的流量,适当降低低点用户的循环水流量,确保高点换热器循环水的流量,保障循环水换热器的冷却效果。

(3)并对工艺水中的Cl-浓度进行抽查,可降低到1mg/L。为保证处理后的工艺水电导率≤10μS/cm,应当严格控制上游装置供应的除盐水电导率<5μS/cm。

装置排出的工艺水中主要含有阴离子:Cl-、SO42-,还有微量的阳离子:Fe2+、Na+。采用离子交换原理去除这些离子。当树脂失效时,采用酸(碱)再生阳(阴)树脂,使其恢复交换能力。

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