
论文摘要
现阶段的研究显示充气钻井是欠平衡钻井中较经济实用的一种方法,它可降低钻井流体漏失引起地层伤害,并且大大消除了“压持效应”,能大幅度提高机械钻速。通过对充气钻井水力计算、充气钻井液体系、充气钻井实施方案及充气钻井完井方案等的研究,建立模型和设计软件。借助于模型和软件,我们可以得到压降计算多相管流的基本方程、充气钻井液携屑能力、充气钻井液密度及充气钻井液返速等基本数据。从而进一步得出在充气钻井过程中需要选择的设备和最优方案。总结出以下结论:气液比越高,液柱压力降低越多,相同井深当量密度越低,充气钻井提高钻速越明显;充气可实现水基钻井液在孔隙压力系数0.7~1.15的地层实现欠平衡钻井;充气钻井实施方案切实可行,充气钻井和常规钻井转换方便,能满足现场施工要求;应用井底压力测试接头对井底液柱实际压力进行测量,并与软件计算进行对比,软件计算结果与实测数据相差小于3%,能满足现场要求。应用软件所进行的计算分析与现场试验结果符合得很好,表明该软件对充气钻井具有指导作用;络合铝复合离子充气钻井液体系,井眼稳定,携屑性能好,脱气正常,能满足充气钻井施工需要;充气钻井液携屑能力比常规钻井液携屑能力强,为提高钻进速度可适当减少液体排量;由于充气钻井携屑能力好,减少重复破碎,而且钻速提高,可提高单只钻头进尺。本论文重点依据大庆油田的现场实际数据对建立的模型进行修正,得出一套符合钻井实际的新的模型,并且在新模型的基础上编制软件,方便现场施工需要。这些研究对充气钻井是个很大的发展,具有重要的理论意义。
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摘要ABSTRACT创新点摘要前言第一章 充气钻井液性能评价1.1 充气钻井液抑制性评价实验1.2 充气钻井液老化前后室内流变性能评价1.3 充气钻井液润滑性评价实验1.4 充气钻井液抗高温研究1.5 充气钻井液高温高压PVT 特性研究1.6 充气钻井液高温高压下脱气实验研究第二章 充气钻井水力计算模型、软件和计算分析2.1 充气钻井水力计算模型2.1.1 物理模型2.1.2 流态判别2.1.3 压降计算多相管流的基本方程2.1.4 充气钻井液携屑能力2.2 充气钻井水力计算软件2.2.1 软件功能2.2.2 软件的程序流程2.2.3 软件输入界面2.2.4 软件输出界面2.3 充气钻井的计算分析2.3.1 充气钻井液密度计算分析2.3.2 充气钻井的携屑计算分析2.3.3 充气钻井井深和液柱压力的关系2.3.4 充气钻井液返速和岩屑返速随井深的变化2.3.5 充气钻井井眼稳定计算分析第三章 充气钻井实施方案3.1 充气钻井设备配套方案3.1.1 充气钻井设备3.1.2 充气钻井工艺流程设计3.1.3 充气欠平衡钻井井场布置设计3.1.4 充气钻井注入管汇3.2 充气欠平衡钻井井底压力控制3.2.1 井底压力关系3.2.2 充气钻井液液体流量和气体流量确定方法3.2.3 井底压力的控制3.3 充气钻井施工过程方案3.3.1 施工准备3.3.2 施工步骤3.3.3 充气钻井施工中可能出现的问题及对策3.4 充气欠平衡钻井完井方案3.4.1 充气欠平衡完井方法概述3.4.2 充气欠平衡完井方法的确定第四章 充气钻井现场试验4.1 现场试验概述4.1.1 试验井地质情况4.1.2 试验井的井身结构4.2 不同气液比的循环试验4.2.1 不同液体排量循环试验4.2.2 不同气体排量循环试验4.3 充气钻井钻进速度试验4.3.1 升深2-17 井充气钻井钻进速度试验4.3.2 徐深21 井充气钻井速度试验4.3.3 气液比与提高机械钻速的关系4.4 充气欠平衡钻进试验4.5 充气量对井底压力和当量密度的影响4.6 软件计算和实测数据对比4.7 充气钻井液试验总结4.7.1 现场应用概况4.7.2 钻井液性能4.7.3 井漏原因及现场处理4.7.4 钻井液起泡及解决结论参考文献致谢详细摘要
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