采油井筒复杂问题防治技术研究与应用

采油井筒复杂问题防治技术研究与应用

中石油长庆油田第七采油厂陕西省西安市721000

摘要:随着油田持续开发,影响举升效率的井筒问题也逐年增多,主要表现为偏磨断脱、结垢、结蜡等方面,三叠系气体影响严重、泵效低、机采效率低。本文通过现场开展试验,研究井筒适用防治技术,取得了初步成效。

关键词:井筒问题;防治技术

1.采油井筒常见问题

随着油田综合含水持续升高,各类油井措施也逐步增多,采出液中的机杂、酸液、胶体等成分,会加速井筒结垢、腐蚀、偏磨、断脱等故障发生。只有不断完善优化井筒问题综合防治措施,才能延长油井正常生产周期,从本质上缓解因故障维护造成的原油产量损失。

据统计,陕北油田某采油厂油井年均维护性作业1718井次,其中抽油泵故障764井次,占44.5%;杆柱故障211井次,占12.3%;管柱故障219井次,占12.7%。具体故障原因分析发现:结垢占比35%,结蜡占比17%,断脱占比40%。虽然前期均已配套相关防护技术,但针对复杂井筒问题效果一般。

本文通过对井筒结垢、腐蚀、偏磨、断脱等综合因素进行分析,对比分析现有工艺优缺点,针对性地进行改进优化,提高了井筒治理实用效果。

2.防治技术研究与应用

2.1五类常见问题防治技术

遵循“一次检泵就是一次井筒综合治理”的理念,在做好日常管理的基础上,重点突出“高频井、偏磨井、漏失井、井筒防腐、水平井防蜡”五项工作,实现井筒良性运行。一是强化以高频井为重点的井筒综合治理。针对年检泵≥3次的高频井,通过实施挂牌管理、落实日常措施、优化治理方案、强化工艺配套、狠抓作业现场管理等措施,对重点环节全面管控,提升治理质量,256口高频井平均维护频次由3.34↓1.45井次/口·年。二是推进以内衬油管配套为主的偏磨治理。重点开展以内衬油管配套为主的偏磨治理,在新井全面配套,老井重点治理,共配套255口井14.6万米,与之前相比,工作量大幅提升,实现规模配套,累计在972口井应用内衬油管,目前所有井均生产正常,没有因内衬油管磨损、腐蚀而检泵,且持续有效。三是加大以双固定阀配套为主的漏失井治理。对引起抽油泵漏失主要原因进行分析,一方面大规模推广双固定阀副(推广实验708套,累计1025套),做到新泵和修复泵全部配套。另一方面针对个别腐蚀严重井应用碳化钨球座48套,通过以双固定阀副配套为主的泵阀漏失专项治理,泵阀漏失井较去年同期下降明显,抽油泵漏失作业频次由0.13下降至0.09次/口·年,下降0.04次/口.年,年检泵≥3次的抽油泵漏失高频井数由57口下降至13口。四是开展以牺牲阳极为主的侏罗系井筒防腐试验。在罗**等区块65口高产井投加缓蚀剂4.15t,截止目前发现1口套破井,较前期明显减少,效果明显,同时自主设计的杆式防腐器、管式阳极防腐器,目前防腐器入井最长时间为87天,效果待观察。五是组织以防蜡为主的水平井攻关试验。引进智能变频电磁防蜡器,该设备利用电磁场产生与石蜡分子自然频率相同的振动,阻止蜡晶析出,截止目前共在11口井开展实验。其中2口因其他原因检泵,起出油管杆结蜡情况得到有效缓减(蜡质变软),其余9口井生产情况平稳,平均生产时间194天,从载荷变化来看,安装后油井载荷基本能保持平稳。

2.2套破井治理技术

重点从套破预防及治理两方面开展工作。套破井预防方面,一是开展井口投加缓蚀剂试验,年初在罗**区25口高产井开展井口投加缓蚀剂试验,截止目前共发现一口套破井,套破井新增井数与前期对比明显减少,在采油作业区共计230口井开始投加缓蚀剂。二是开展井筒带入牺牲阳极试验,目前共在10口井中下井试验,其中抽油杆带入阳极23件,油管带入阳极48件,共计71件,效果待进一步观察。套破井治理方面,一是开展机械隔采治理套破井54口,见效47口,有效率87.0%。分工艺来看,LEP治理有效率较高。平均单井恢复油量0.92t/d,平均产能恢复率39.8%,累计恢复油量6197t;二是开展化学堵漏试验。针对套破段集中,生产潜力大的套破井开展化学堵漏试验,并以现场问题为导向,从找漏、堵漏和填砂三方面开展优化,取得了一定效果,截止目前,共开展化学堵漏试验井12口,见油11口,目前见油8口,日增油10.27t,累增油1307t。

2.3井筒综合提效技术

以提高油井举升效率为目标,按照“先地面、后井下、再间开”的顺序开展。针对部门油井产量低、连续运转能耗高、日常运行管理困难等问题,规模开展参数优化、油井间开等工作共1760井次,完成计划工作量的135.4%,其中间开井1004口,完成年度计划的149.9%%,地面调参实施561口,泵径调整195口,与之前生产运行模式相比,抽油泵效由42.1%上升到42.5%,系统效率由21.2%上升到21.5%,为油田后期提质增效提供了可靠的技术支撑。

2.4综合防治技术科研攻关

一是针对侏罗系井筒多种矛盾共存导致检泵频次高的问题,开展了高频井专项治理。专人负责,根据井身轨迹等参数,结合偏磨结垢位置等情况,积极开展地面调参、杆柱优化和工具配套工作,同时试验引进各类新工艺,截止目前共治理374口井,较之前运行模式,高频井年检泵下降188井次,年检泵频次下降1.1井次。二是针对油管结垢清理难度大、油管杆更换成本高的问题,成功试验了高频脉冲油管除垢技术,组织在7口油井现场使用,效果较好,有效了减少油管更换成本。

3.总结及建议

采油井筒维护过程发现的复杂问题,都是井底油藏特性、采油工艺参数、日常运行管理等综合体现。单一的防治技术无法持续有效控制复杂井筒问题,开展科研攻关对防治工艺进行优化,实现从地下到地上整体防护,完善多种问题集中治理配套方案,才能有效缓解井筒复杂问题,保持油田开发长效平稳。

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