一例备用电源自投保护拒动事故案例的分析及处理

一例备用电源自投保护拒动事故案例的分析及处理

东莞供电局葵湖巡维中心广东东莞523000

【摘要】备用电源自动投入装置作为一种提高供电安全的自动装置,得到了广泛的应用。本文针对一起某220kV变电站备用电源自投保护拒动事故案例,通过分析事故前变电站的运行状态,结合备用电源自动投入装置的运行原理,对事故的分析及处理进行了详细的介绍。

【关键词】备自投;事故案例;分析;处理

0引言

随着我国国民经济的快速发展,社会对电网的供电质量及稳定提出了更高的要求。在电网供电系统中,备用电源自动投入装置(简称备自投装置)能够切实提高电网的供电可靠性及安全,得到了广泛的应用。但是,当前变电站备自投装置拒动事故时有发生,严重影响到了电网的供电安全及稳定。对此,笔者对一例备用电源自投保护拒动事故案例进行了分析。

1事故背景

1.1事故前运行状态

某220kV变电站(如图1所示)211HQ线带全站负荷运行(79MW),220kV212HJ线热备用,220kV双母线并列运行,母联200处于合位。220kV开关型号为ZF6-252,开关机构为ABB液压弹簧机构,储能电源设计为交流,保护均采用国电南自603GM、PSL602G型号保护,光纤通道一为专用、一为复用,备自投装置型号为RCS9651C,重合闸方式为单相重合闸方式。

1.2变电站备自投RCS9651C逻辑简要说明

充电条件:(1)I母线、II母线均三相有压。(2)运行中211HQ线路和母联开关在合位且处于合后,备用线路212HJ线有压,且开关在分位。(3)母联开关在合位且处于合后。(4)备自投无闭锁、放电开入。

放电条件:(1)备用线路212HJ不满足有压。(2)备用线路212HJ开关在合位。(3)HQ线路开关拒跳。(4)HJ线路拒合。(5)HQ合后位置消失。(6)母联合后位置消失。(7)备自投有闭锁,放电开入。

备自投动作:(1)备自投完成充电后,I、II母线均无压,备用HJ线路有压,运行HQ线路无压,无闭锁放电开入时,备自投动作跳HQ线开关。(2)HQ开关在分位,无闭锁、放电开入时,备自投动作合HJ线开关。

2事故经过

2013年5月30日16时12分57秒,该变电站220kV211HQ线保护动作,C相出口跳闸,经1082ms重合闸启动时间,C相开关重合成功,5s后备自投装置动作,220kVHQ线开关三相全部跳开,220kVHJ线未合闸,造成该220kV变电站失电。16时19分46秒,调度主站遥控220kVHQ线211开关,遥控返校正确,遥控执行不成功。

3事故分析及处理

由事故前的运行方式可知,事故前的备自投装置为方式一正常充电,2013年5月30日16时12分57秒,经核实JH站220kV211HQ线因施工车辆对C相放电。由故障录波波形报告可知:开关保护动作跳C相跳闸后,C相重合成功。

此时,由于对侧220kVNLQ变电站本线路开关动作跳闸(未重合),造成运行中220kV211HQ线无压无流,由于对侧220kVNLQ变电站为邻市管辖,重合闸出口压板未投入。由图2可知,故障发生后,220kVNLQ变电站HQ线C相跳闸后,因长时间未重合,线路三相不一致保护动作,造成开关A、B相跳开,此时,220kV211HQ线三相开关均跳开,无压无流,已满足备自投动作条件。

5002ms后,该220kV变电站220kV备自投装置动作,跳开HQ线211开关,但装置逻辑就此终止。

由备自投装置报文可知,备自投跳电源一(220kVHQ线),在合后继电器KKJ复归后,发开关拒动,充电方式一放电,逻辑终止。经检查,RCS9651C型保护在判断开关是否跳开(或拒动)时引入开关一副常闭触点,此处常闭触点未使用单独二次电缆线芯引入装置,而是并联接至开关合闸回路107线芯前。为避免开关电机储能未完成而合闸107回路带电合开关,造成合闸线圈烧毁,因此107合闸回路中一般串联有开关电机储能行程开关一副。由于HQ线为该变电站唯一的电源且开关储能电机电源设计为交流,交流失电后开关机构储能处于闭锁状态(开关经分-合-分后发低油压闭锁),在储能行程开关处,此时合闸回路(跳位监视回路)在合闸压力继电器处断开。

因控制回路断线,备自投装置无法收到HQ线211开关跳位信号,造成备自投放电、逻辑中断,无法合上220kVHJ线212开关,导致全站失电。

HQ线线路故障后,16时19分46秒,调度主站遥控HQ线211开关,遥控返校正确,因开关储能电机交流电源失电,开关已合闸一次后再跳开而未在储能状态下,因此储能行程开关已断开合闸回路,遥控执行未成功。

4问题思考

4.1试验问题

该220kV变电站已投运2年,按照继电保护规程规定,新投运满一年变电站应进行一次保护全部检验,因此该变电站如能在试验中发现问题,则可避免此次事故的发生。一般检验保护过程,只是单纯按照装置逻辑进行模拟量加量采样进行带开关传动,而未进行全方位事故预想,未在进行事故模拟试验时,设想其他设备是否会因故障跳闸问题失电,而影响到装置逻辑的执行和判断。

4.2设计问题

设计人员应根据该220kV变电站的情况,为储能电机配备直流储能方式。经查,现场电机储能电源为交、直流两用型号,因此重新敷设二次电缆自直流屏至各开关汇控柜储能电机,可解决此类问题。

4.3施工问题

RCS9651C型备自投装置需要引入各开关常闭辅助触点一副,如图3所示,以监视开关跳闸位置。在确保开关确已跳开,故障线路已隔离后,才能进行另一电源的自动投入运行逻辑,而此处的跳位监视回路在施工过程中,未单独使用二次控制电缆中线芯进行跳位监视,致使开关电机未储能后,切断控制回路,控制回路断线后,备自投装置误判开关拒动,导致全站失电。

4.4运行方式问题

首先对侧220kVNLQ变电站重合闸出口压板如果投入,则发生故障后,重合闸动作开关合闸,此次全站失电事故不会发生;二是本侧运行方式中,因配置电机交流电源的情况,如能将重合闸方式整定为退出状态,则220kV211HQ线开关跳开后仍处在储能状态,控制回路未被HYJ开关储能行程开关切断,则跳位监视正常,备自投装置逻辑可继续执行,合上220kVHJ线路,避免此次全站失电事故。

5结语

综上所述,备自投装置的正常运行关系到电网供电的质量及可靠性,若出现误动作,将会导致严重的后果。因此,分析备自投装置误动或拒动事故的原因,采取有效的措施进行处理十分必要。本文结合某220kV变电站备用电源自投保护拒动事故案例,对其原因进行了分析,可供有关需要参考借鉴。

参考文献:

[1]刘华,崔莉.一起备自投装置动作失败的原因分析及防范措施[J].中国新技术新产品.2015(14)

[2]陈航生,张国平,陈平.110kV变电站备用电源自动投入保护拒动事故分析及处理[J].华电技术.2014(11)

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