凝结水泵运行与控制方式优化

凝结水泵运行与控制方式优化

山西临汾热电有限公司山西临汾041000

摘要:针对山西临汾热电有限公司凝结水泵变频器采用“一拖二”的控制方式,通过两阶段凝结水泵运行与控制方式优化技术创新试验工作,解决了变频凝结水泵与工频凝结水泵如何并列运行的问题,保证机组在各种工况下可靠经济稳定运行,有效降低了凝结水泵的耗电率。

关键词:变频;并列;优化

一、引言

我公司每台机组配有三台55%容量立式凝结水泵,配备一套变频器,该变频器采用“一拖二”的运行方式,能够在1号、2号凝结水泵之间相互切换。凝结水泵变频器正常情况下,高负荷时,一台变频凝结水泵与一台工频凝结水泵并列运行,一台工频凝结水泵备用;在低负荷或供热抽汽量较大时,一台变频凝结水泵运行,一台工频凝结水泵备用。

针对临汾热电凝结水泵耗电率高,我们查阅了设备相关资料与记录,分析了设备系统运行状况及缺陷情况,进行了深入的现状调查。

二、现状调查

1、我公司每台机组仅配置一套凝结水泵变频器,且该凝结水泵变频器经常出现故障,导致凝结水泵工频运行,对凝结水泵耗电率产生较大影响。同时,由于受供热负荷的影响,使汽轮机排汽量产生了较大的变化,当排汽量较小时,运行人员存在凝结水泵停运不及时的现象,仍然保持持两台凝结水泵运行,影响凝结水泵的耗电率。

2、#1机组投产后,曾进行变频凝结水泵与工频凝结水泵并列运行调整试验,当变频凝结水泵转速指令在75%-65%之间,出现变频凝结水泵振动大的问题。为了确保凝结水泵运行安全,变频凝结水泵转速指令控制在75%以上,使变频凝结水泵转速调整受到较大限制,制约了变频凝结水泵耗电率的降低。

3、由于凝结水泵并列运行时,变频凝结水泵转速调整受到限制,变频凝结水泵转速只能采用手动方式调整,该调整方式,造成操作调整的及时与精准性均受到较大影响,运行人员为了确保设备运行具备较高的安全性,减少监视与操作,往往将变频凝结水泵维持较高转速,也对凝结水泵的耗电率高产生了一定的影响。查阅DCS历史趋势,由于变频凝结水泵转速采用手动方式调整,除氧器水位调整门投自动运行,在负荷率75%的工况下,除氧器水位调整门开度仅有35%左右,除氧器水位调整门存在较大的节流损失,对凝结水泵的耗电率也产生了较大的影响。

三、原因分析及改进措施

1、研究分析:

根据现状调查,我们进行了综合分析,目前造成凝结水泵耗电率高的主要原因如下:

1)凝结水泵运行方式不合理,未能根据凝结水流量变化,及时合理启停凝结水泵,导致凝结水泵的耗电率高。

2)变频凝结水泵因与工频凝结水泵并列运行时,当变频凝结水泵转速指令降至75%以下时,变频凝结水泵存在振动大的问题,限制了变频凝结水泵转速的降低,造成变频凝结水泵的耗电率高。

3)为了避免变频凝结水泵与工频凝结水泵并列运行时,变频凝结水泵发生振动,采取变频凝结水泵转速手动控制,除氧器水位调整门投自动的控制方式,造成实际运行中除氧器水位调整门开度较小,该阀门存在较大的节流损失,导致凝结水泵的耗电率高。

4)变频凝结水泵转速采用手动控制,操作的及时性与精准性受到影响,造成凝结水泵的耗电率高。

2、具体对策:

1)制定凝结水泵运行与控制方式优化技术创新试验措施。

2)进行单台凝结水泵最大出力试验,确定合理启停凝结水泵的工况点。

3)进行凝结水泵运行与控制方式优化技术创新第一阶段试验:变频凝结水泵与工频凝结水泵并列运行,手动降低变频凝结水泵转速,除氧器水位调整门投自动,检测变频凝结水泵运行情况。

4)进行凝结水泵运行与控制方式优化技术创新第二阶段试验:检查核对变频凝结水泵自动控制逻辑;变频凝结水泵与工频凝结水泵并列运行,將变频凝结水泵投入自动控制,除氧器水位调整门切手动,逐步开大除氧器水位调整门直至全开。根据试验情况,确定合理的凝结水泵运行方式优化与技术创新方案。

3、创新方案实施:

1)进行单台凝结水泵最大出力试验,确定合理启停凝结水泵的工况点。单台变频凝结水泵正常运行,最大流量440t/h,电流40A;单台工频凝结水泵正常运行,最大流量450t/h,电流53A。

2)变频凝结水泵与工频凝结水泵并列运行,手动降低变频凝结水泵转速,除氧器水位调整门投自动。试验前,将凝结水压力低至1.5MPa,联启备用凝结水泵控制逻辑强制,手动降低变频凝结水泵转速最低至55%,凝结水压力最低降至1MPa,变频凝结水泵运行正常,除氧器、排汽装置水位正常。通过试验,发现凝结水泵经过检修设备治理后,消除了变频凝结水泵转速降至75%以下振动大的问题,为第二阶段投入凝结水泵变频自动控制具备了前提条件。

3)将变频凝结水泵投自动,除氧器水位调整门切手动,逐步开大除氧器水位调整门直至全开。检查核对凝结水泵变频自动控制逻辑,将凝结水压力低至1.5MPa,联启备用凝结水泵控制逻辑强制;将凝结水泵变频自动控制投入发现,变频凝结水泵自动控制特性不良,变频凝结水泵转速变化幅度较大,对比除氧器水位调整门自动三冲量中的凝结水流量取自轴加后,该自动控制较平稳;而凝结水泵变频自动三冲量中的凝结水流量取自#5低加后,该流量波动幅度较大,造成变频凝结水泵转速变化幅度较大,将凝结水泵变频自动三冲量中的凝结水流量也取自轴加后,通过试验观察,变频凝结水泵自动控制特性显著提高。

将除氧器水位调整门切手动逐步全开,通过不同负荷段的试验观察,凝结水压力由原先的2MPa左右降至1MPa左右,最低降至0.7MPa,凝结水泵运行正常,除氧器、排汽装置水位正常,通过试验确定将凝结水泵低水压联锁值由1.5MPa调整至0.5MPa,充分挖掘凝结水泵的节能潜力;变频凝结水泵转速降至53%以下,存在不出力的现象,将凝结水泵变频自动转速最低输入限值由40%调整为50%。

4)确定凝结水泵运行方式优化与技术创新方案。

a.凝结水泵变频装置无故障

凝结水流量在440t/h以下,采用一台变频凝结水泵运行,除氧器水位调整门切手动全开,变频凝结水泵投自动,控制除氧器水位。

凝结水流量在440-480t/h以上,采用一台变频凝结水泵与一台工频凝结水泵并列运行,除氧器水位调整门切手动全开,变频凝结水泵投自动,控制除氧器水位;若变频凝结水泵转速指令长时间低于53%,造成变频凝结水泵不出力,应将变频凝结水泵切手动,转速指令调整至55%,除氧器水位调整门投自动运行。

凝结水流量在480t/h以上,采用一台变频凝结水泵与一台工频凝结水泵并列运行,除氧器水位调整门切手动全开,变频凝结水泵投自动,控制除氧器水位。

b.凝结水泵变频器故障

凝结水流量在450t/h以下,采用一台工频凝结水泵运行,除氧器水位调整门投自动,控制除氧器水位。

凝结水流量在450t/h以上,采用两台工频凝结水泵并列运行,除氧器水位调整门投自动,控制除氧器水位。

四、结论

通过两阶段凝结水泵运行与控制方式优化技术创新试验工作,在凝结水泵运行方式优化与技术创新工作中取得了显著的成效,解决了变频凝结水泵与工频凝结水泵如何并列运行的问题,同时凝结水泵耗电比精细化调整前下降36%,凝结水泵耗电率下降0.11%,在相同配置电厂处于领先。对于供热电厂一般采用三台凝结水泵配置,目前普遍采用全变频控制,若其中一台变频器发生故障,需一台变频凝结水泵与一台工频凝结水泵并列运行,具有良好的借鉴及推广意义。

参考文献:

[1]吴建平,祝建飞等,火力发电机组给水控制系统分析及其优化,华东电力,2012,(6)

[2]朱北恒,火电厂热工自动化系统实验,中国电力出版社,2006,(10)

作者简介:

杨宏斌:中北大学热能与动力工程专业毕业,现为山西临汾热电有限公司热控专工。单位地址:临汾市尧都区金殿镇录井村。邮编:041000

标签:;  ;  ;  

凝结水泵运行与控制方式优化
下载Doc文档

猜你喜欢