榆林炼油厂石油苯产品优化升级的生产实践

榆林炼油厂石油苯产品优化升级的生产实践

摘要:榆林炼油厂20万吨/年苯抽提装置采用环丁砜抽提蒸馏技术,通过对装置工艺参数优化和操作调整,实现石油苯-535到石油苯-545的升级。

关键词:苯抽提;优化调整;产品升级

1、前言

陕西延长石油集团榆林炼油厂20万吨/年苯抽提装置,于2015年10月份建成投产,采用环丁砜抽提蒸馏工艺技术路线,加工原料为连续重整C6馏分油和裂解石脑油加氢分馏后的C6馏分油,因生产负荷、原料性质、溶剂性质等因素,所产石油苯结晶点较低,只满足石油苯-535质量指标;通过优化调整装置操作,成功产出质量较高的石油苯-545产品。

2、原因分析

通过对装置全面诊断分析,发现存在抽余油中苯含量高、贫溶剂中烃含量高、苯产品结晶点低等问题,苯-545的结晶点指标要求不低于5.45℃;见表1。

表1各物料化验分析结果

2.1抽余油芳烃(苯)含量高

抽提蒸馏塔顶抽余油C6芳烃(苯)含量在5.49%以上、最高达8.17%,部分C6芳烃随抽余油损失。抽余油中C6芳烃(苯)含量过高,一是易造成车用汽油苯含量高,二是造成抽提装置芳烃收率降低,不利于装置经济运行。

抽余油苯含量高的原因有:一是由于回流比过小导致无法与贫溶剂逆流中充分溶解,但分析抽余油中没有携带溶剂(<1ppm),说明回流量合适;二是溶剂比过小未能完成充分溶解,将溶剂比由3.67提高至3.74,抽余油中苯含量逐渐降低至3%左右,提高了芳烃回收率。需要注意的是,与普通蒸馏不同,提高抽提蒸馏回流比不利于原料组分的分离,这是因为回流比提高后,降低了溶剂浓度,同时容易产生液液两相,使操作不稳定[1]。

2.2贫溶剂烃含量高

贫溶剂中烃含量高的原因有:一是抽提溶剂比过高或贫溶剂温度过高造成选择性下降,造成溶剂烃负荷过高,无法在溶剂回收塔有效减压蒸馏造成,这与抽余油中苯含量高的现象相冲突,基本可以排除。二是贫溶剂含水量过少,导致选择性降低,在再生汽提过程中烃类不能被有效脱除而带入溶剂循环系统。汽提水用量的多少,以保证汽提塔底出来的贫溶剂中芳烃含量小于1‰为宜。汽提水量太少将增加贫溶剂中的芳烃含量,影响抽提操作,增加抽余油中的芳烃含量,降低芳烃回收率[2]。

将汽提水量由原来750kg/h提高至1000kg/h,贫溶剂烃含量由最高8429ppm降低至770ppm(见下表2),贫溶剂微量烃含量的降低是一个相对漫长的过程,需长期精心调整。

2.3苯产品结晶点低

苯产品结晶点低的原因有:一是塔底甲苯带入塔上部随侧线苯拔出。但根据苯的泡点温度80.10℃,甲苯的泡点温度为110.62℃,当甲苯带入侧线时将引起苯塔温度及侧线温度的急剧上涨,而苯塔温度维持在81℃左右,可能性较小,从苯产品中甲苯含量(0.002%)也可以证实。二是苯产品中含有微量水,长期得不到有效分离或在苯塔顶急剧造成。苯产品中水的控制,主要通过加大回流比(R/D,1.72提高至1.8),降低冷后温度(40→25℃)加以控制,通过调节变化不明显。三是苯产品中非芳烃含量。当回流中非芳烃增多时,可排出一小部分拔顶苯至抽提回流芳烃罐或抽提原料罐,以保证苯产品的高质量[3]。该装置自开工正常后未投运拔顶苯。于2017年5月13日起持续打开拔顶苯以500kg/h返回抽提原料罐,结晶点迅速提高并始终维持在5.47℃,并且苯产品的纯度也得以提高;

由表5可见,产品达到石油苯-545产品质量指标;通过对装置工艺参数优化和操作调整,特别是增加溶剂比提高了芳烃收率,走出了以牺牲收率获得产品纯度的错区,适当提高溶剂比例确保了选择性、降低了贫溶剂烃含量,适当拔顶苯排出量提高了产品结晶点,顺利将石油苯-535升级为石油苯-545。

参考文献:

[1]戴厚良.芳烃技术[M].北京:中国石化出版社,2014:284.

[2]徐承恩.催化重整工艺与工程,主编,中国石化出版社,2014:921.

[3]徐承恩.催化重整工艺与工程,主编,中国石化出版社,2014:927.

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