贵阳火电厂670t/h锅炉FGD优化设计与性能试验

贵阳火电厂670t/h锅炉FGD优化设计与性能试验

论文摘要

目前,控制二氧化硫排放己成为社会和经济可持续发展的迫切要求,而控制火电厂二氧化硫排放则是减排工作的重点。石灰石/石膏湿法烟气脱硫是目前世界上应用最多的脱硫工艺。但是湿法烟气脱硫系统的初投资、运行和维护费相当高的,且系统可用率不高,这在一定程度上阻碍了烟气脱硫工程在火电厂的应用。因此,优选适宜的FGD工艺,仔细的设计优化FGD系统,合理配置设备,以降低FGD系统的投资和运行维护费用、节约利用场地,这对于推动我国火电厂烟气脱硫进程有着重要的意义。本研究可为其它锅炉机组脱硫系统的优化设计及运行提供参考。本文针对贵阳发电厂烟气治理改建工程2×200MW机组燃煤锅炉尾部烟气脱硫工程,通过对国外和国内脱硫技术的研究,根据脱硫系统的基本原理、结构和特点,结合贵阳电厂机组的基本情况,采取石灰石/石膏湿法烟气脱硫工艺,完成整个脱硫系统的优化设计,并进行设备选型。然后对建成的脱硫系统进行了详细的检测和性能试验,分析运行数据,为系统的安全经济运行提出建议,完成整个系统的评价,并得出了以下结论:①吸收塔为没有填料层的喷淋塔型式,从设计上最大限度地防止塔内部件结垢。吸收塔优化设计结构为:直径12.49m,高度28.36m,分为上部除雾区,中部喷淋区和下部浆液区三个主要区域。烟气从吸收塔侧进入喷淋层下部,向上流动与五层循环喷淋层喷出的雾状浆液接触,吸收烟气中的SO2,流速为4m/s左右。此流程保证整个脱硫系统的烟气脱硫率≥95%。②研究表明,在进口SO2量为6412kg/h条件下,#8、#9FGD系统脱硫效率分别为98.3%、98.1%,HCl脱除率分别为94.06%、96.15%,HF脱除率分别为89.30%、91.16%;在进口SO2量为8656kg/h条件下,#8、#9FGD脱硫效率分别为96.4%、94.1%。③在FGD系统实际运行过程中,应根据锅炉煤种、负荷及烟气量、烟气温度、烟尘浓度、吸收剂品质等变化,进行FGD系统运行的调整及优化,使FGD系统处于最佳运行状态,提高FGD系统的利用率和安全性,降低运行成本。④FGD启、停整个过程应该密切监视炉膛负压的变化,随时做好调整炉膛负压的准备,使之维持在正常范围内运行。

论文目录

  • 中文摘要
  • 英文摘要
  • 1 绪论
  • 1.1 课题背景
  • 1.2 国内外火电厂烟气脱硫的应用现状
  • 1.2.1 国外火电厂烟气脱硫的应用现状
  • 1.2.2 国内火电厂烟气脱硫的应用现状
  • 1.2.3 国内脱硫存在的问题
  • 1.3 课题的目的、意义及主要工作
  • 2 湿法烟气脱硫优化设计的基本原理与工艺
  • 2.1 吸收塔的工作原理及计算依据
  • 3-的氧化'>2.1.1 HSO3-的氧化
  • 2.1.2 石灰石的溶解
  • 2.1.3 石膏的结晶
  • 2.1.4 反应区域组分浓度的变化规律
  • 2.1.5 反应区域能量方程
  • 2.1.6 相浓度模型
  • 2.1.7 主要参数
  • 2.1.8 效率计算
  • 2.2 填料塔工艺介绍
  • 2.3 喷淋塔工艺介绍
  • 3 贵阳电厂烟气脱硫系统优化设计
  • 3.1 烟气脱硫系统优化设计原则
  • 3.2 脱硫岛总布置
  • 3.3 系统优化设计
  • 3.3.1 工艺系统设计
  • 3.3.2 石灰石浆液制备系统
  • 3.3.3 石膏真空皮带脱水系统
  • 3.3.4 废水处理系统
  • 3.3.5 工艺水系统
  • 3.3.6 压缩空气系统
  • 3.3.7 排放收集系统
  • 3.4 FGD优化运行方案设计
  • 3.4.1 负荷变化设计
  • 3.4.2 FGD装置启动设计
  • 3.4.3 FGD装置正常停运设计
  • 3.4.4 FGD装置紧急停运设计
  • 3.4.5 抗扰动措施设计
  • 4 烟气脱硫系统的性能测试及分析
  • 4.1 试验方法及技术
  • 4.1.1 测试方法及技术
  • 4.1.2 主要测试仪器
  • 4.1.3 数据处理方法
  • 4.2 试验工况及条件确定
  • 4.2.1 试验工况确定
  • 4.2.2 试验条件确定
  • 4.3 FGD性能试验结果
  • 2浓度及脱硫率'>4.3.1 SO2浓度及脱硫率
  • 4.3.2 FGD系统压降
  • 4.3.3 FGD出口烟气含湿量
  • 4.3.4 电耗
  • 4.3.5 工艺水耗量
  • 4.3.6 石灰石耗量
  • 4.3.7 废水
  • 4.3.8 HCl、HF浓度及脱除率
  • 4.4 FGD性能试验结论
  • 4.4.1 FGD性能保证值
  • 4.4.2 FGD设计参数
  • 5 结论及建议
  • 5.1 结论
  • 5.2 建议
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录
  • 相关论文文献

    • [1].FGD吸收塔浆液中油份的测试方法研究[J]. 当代化工研究 2020(07)
    • [2].FGD系统泵用机械密封失效分析[J]. 通用机械 2014(01)
    • [3].某电厂烟气脱硫FGD系统除雾器改进方案及效果[J]. 科学之友 2012(15)
    • [4].FGD系统除雾器结垢冲洗及影响因素分析[J]. 江苏电机工程 2010(04)
    • [5].FGD系统中渣浆泵的选型及维护[J]. 江西化工 2009(03)
    • [6].湿法FGD装置除雾器塌陷原因分析与处理[J]. 电力科学与技术学报 2008(04)
    • [7].FGD系统中吸收塔液位测量方法改进[J]. 电力科学与技术学报 2009(02)
    • [8].电厂FGD废水“零排放”蒸发浓缩工艺应用综述[J]. 电力科技与环保 2019(06)
    • [9].单塔双循环FGD真空泵腐蚀原因分析及措施[J]. 电力安全技术 2020(03)
    • [10].FGD系统中吸收塔浆液起泡溢流的原因及分析[J]. 黑龙江科技信息 2016(28)
    • [11].影响FGD脱硫效率的主要因素分析[J]. 科技视界 2012(17)
    • [12].FGD系统中吸收塔浆液起泡溢流的原因分析及解决办法[J]. 电力科技与环保 2011(01)
    • [13].火电厂660MW超临界机组FGD节能减排优化分析[J]. 科技经济导刊 2015(18)
    • [14].珠海电厂FGD烟气系统的防腐设计及存在问题处理措施[J]. 电力设备 2008(03)
    • [15].几种用于FGD废水处理系统的卧螺式离心脱水机技术性能比较[J]. 电力建设 2008(10)
    • [16].论FGD系统取消旁路挡板后逻辑优化处理[J]. 机电工程技术 2014(09)
    • [17].FGD技术综合评价指标体系的构建研究[J]. 太原大学学报 2010(01)
    • [18].FGD烟气脱硫原理及控制系统设计[J]. 科技促进发展 2011(S1)
    • [19].影响湿法FGD吸收剂溶解特性因素分析[J]. 内蒙古石油化工 2011(05)
    • [20].火力发电厂湿法脱硫FGD防腐工艺的优化分析[J]. 电力科学与工程 2014(06)
    • [21].烟气脱硫(FGD)及脱硫石膏的生产与应用[J]. 纯碱工业 2011(01)
    • [22].加装湿法脱硫后烟囱防腐期间FGD运行及措施[J]. 安徽电力 2011(04)
    • [23].关于“石灰石-石膏”湿法脱硫(FGD)工艺试用脱硫催化剂的可行性分析[J]. 甘肃科技 2013(02)
    • [24].中水石灰石污泥用作FGD脱硫剂的可行性分析[J]. 内蒙古电力技术 2018(01)
    • [25].浅谈严寒地区火电厂石灰石——石膏湿法FGD系统的防冻措施[J]. 内蒙古科技与经济 2013(20)
    • [26].湿法FGD系统水平衡[J]. 电力建设 2008(05)
    • [27].湿法FGD和SCR脱硝物料平衡与运行优化[J]. 电力科学与工程 2015(07)
    • [28].燃煤电厂FGD系统烟道结构设计中的温度作用分析[J]. 科学技术创新 2017(20)
    • [29].基于Aspen Plus模拟湿法FGD对脱汞效率的影响[J]. 锅炉技术 2016(05)
    • [30].FGD吸收塔传质的化学因素影响机理分析[J]. 湖北电力 2008(05)

    标签:;  ;  ;  ;  

    贵阳火电厂670t/h锅炉FGD优化设计与性能试验
    下载Doc文档

    猜你喜欢