立井施工揭穿破碎基岩段爆破施工浅谈

立井施工揭穿破碎基岩段爆破施工浅谈

平煤神马建工集团有限公司建井一处河南省467000

摘要:S2竖井揭穿破碎基岩段时,由于岩层节理裂隙较发育,气密性差,在掘进爆破作业期间,炸药做功能量损失严重,炸药能效利用率低,有效进尺达不到设计要求,通过不断调整爆破参数,总结经验,最后成功达到了施工设计单进要求。

关键词:断层带影响节理裂隙较发育气密性差脆性低爆破进尺参数调整

新疆某饮水项目S2竖井工程由平煤神马建工集团有限公司建井一处承建,S2竖井设计井深687.113m,净径7.2m。由于井筒所处位置为断层挤压带附近,局部层位岩石破碎,平直裂隙较发育,给钻爆施工带来很大难度,经过我单位的不断努力,最终克服地质条件因素影响,爆破进尺有效改善,工程得以顺利完工。

工程地质概况

0~1.2m为全风化及残积含砾砂土层,士黄色,砾石含量约占60%左右,砂含量约占40%,结构松散,干燥,为V类围岩。2~17.6m为花岗岩,里肉红色,中粗粒斑状结构,块状构造,节理裂隙较发育,裂面多平直,粗糙,无充填,为III类围岩。17.6~181.6m为新鲜岩体,岩性为肉红色花岗岩,中粗粒斑状结构,块状构造,中间夹杂灰白色糜棱岩,节理裂隙发育,节理面多平直。181.6~312.6m为花岗岩,肉红色,中粗粒斑状结构,块状构造,中间夹杂灰白色糜棱岩,围岩稳定性略差,以III类围岩为主。312.6~630.8m为肉红色钾质花岗岩,中粗粒斑状结构,块状构造,节理裂隙不发育,节理面多粗糙,平直,围岩稳定,以II类围岩为主。630.8~649.3m段为肉红色花岗岩,中粗粒花岗斑状结构,块状构造,节理裂隙稍发育,节理面粗糙、平直、无充填,局部见铁锈色氧化物。以III类围岩为主。649.3~697.0m段为肉红色花岗岩,岩体新鲜,完整,岩芯多为长柱状,该段多数围岩稳定,以II类围岩为主,少数节理裂隙发育段为III类围岩。

爆破工艺和主要参数

初始钻眼爆破工艺:中深爆破,炸药选用φ45×400mm,二号岩石乳化炸药,毫秒导爆管雷管起爆(区域法规限制,只能用非电雷管起爆)。炮眼布置采用常规立井井筒爆破布置方式,中孔眼深4.5m,一阶掏槽眼深度为2.6m,二阶直眼掏槽4.5m,其它炮眼眼深为4.3m,炮眼直径55mm,炮眼数量132个,掘进断面47.8㎡;雷管脚线长度为6m,8号雷管1、3、5、7、9、11、13六个段,装药结构为连续不耦合装药,反向起爆,全断面一次爆破。

施工中存在问题

在实际施工过程中,由于17.6~181.6m岩层块状构造,节理裂隙较发育,且节理面多平直,中间夹杂灰白色糜棱岩,岩层透气性好,气密性差,脆性低,爆破过程中易吸收爆生能量,且爆轰波和爆生气体在传递过程中沿平直裂隙快速散发,致使炸药做功能量损失严重,炸药能效利用率低,有效进尺达不到设计要求。

针对性方案调整

首先根据专家及炸药生产厂家的实验,排除炸药及雷管自身的质量问题,根据专家分析确定所使用炸药、雷管选型适用于现场岩性。

其他技术参数调整

1.调整炮眼深度和炮眼数量,控制装药量。鉴于前期爆破试验阶段炸药单耗高、炮眼利用率低的问题,根据现场实际岩体力学性质计算最小抵抗线,将炮孔深度控制在中孔眼、掏槽眼深4.1m,辅助眼、周边眼深3.8m;炮眼数量降为115个,掏槽孔单孔装药量控制在2.45kg,辅助眼单孔装药量控制在2.1kg,周边眼控制在1.75kg。

2.封孔材料和深度调整:将原操作中用0-5mm米石封孔更改为分段封孔,即炸药装填完毕后先用黄泥封孔100mm深,然后再用比例4:3的中粗砂和0-5mm米石混合料封孔,封孔后用水浇灌填充密实;封孔深度控制在0.8~1.1m。

3.雷管段数和起爆管段数调整:将原来的7个段位降为5个段位(1、3、5、7、9段),将原来的起爆组数由每簇25发单发引爆改为每簇16~17发双发引爆,起爆管由原来的随意选段定为只用1段管作为起爆管。

4.由于工作面裂隙涌水较大,在炸药装填工作结束前半小时停止工作面排水,保证起爆前工作面平均水深在0.5m左右。

调整后爆破效果及原因分析

经过参数不断调整和试验,爆破单进明显好转,炮眼利用率由原来的79%提高至92%,爆堆均匀,炸药单耗有调整前的2.41kg/m³降为1.57kg/m³,基本上达到了预期目的。

原因分析:由于岩石脆性低,平直裂隙发育,气密性差,炮眼及炸药数量过大,爆轰波在传递过程中影响下一个段位邻近炮孔的起保质量,降低了炮眼和炸药的实际利用效率。炮眼过多和上一茬炮松动圈过大,致使工作面岩层气密性更差,形成恶性循环,直接影响循环爆破质量。在此基础上,由于雷管段数太多,延时时间太长,爆破过程中岩石挤压,容易导致后起爆的炮孔内炸药密度改变,影响炸药起爆效果。分簇起爆时分级起爆次数太多,若起爆管选用靠后段位,起爆延时时间太长,延时过程中容易受外界环境干扰,如井筒渗水影响,同时在多级传爆过程中,上一级雷管爆炸后的飞片容易损伤下一级传爆的导爆管,造成瞎跑,而采用1段管起爆,延时较短,可以有效避免以上现象的发生。同时,为了避免0-5mm米石封孔不实且容易造成炸药隔断的现象,先利用黄泥封孔,在炸药顶部形成密封塞的作用,然后用级配连续的沙子和米石混合料封孔并用水屯密实,井筒涌水可以覆盖工作面,双项结合一定程度上解决了松动圈气密性差的缺点,降低炸药做功能量损失,从而提高每茬炮的有效进尺。

总结

经过对钻爆过程中各个环节和各种爆破数据分析,不断摸索、总结、试验,最终找到了有效解决提高钻爆进尺的方法,通过S2竖井后续工程的实际操作应用,取得了较好的单进成绩,合理的控制了炸药单耗,消除了爆破过程中存在的安全隐患,为该工程的安全顺利完工奠定了基础,也为今后其他类似工程的爆破施工提供了经验。

参考文献:

1.《煤矿建井施工规范》

2.《煤矿安全规程》

3.《爆破作业技能与安全》

4.《井巷工程爆破》

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