EG2490型电子称重式皮带给煤机皮带易划破分析及改进

EG2490型电子称重式皮带给煤机皮带易划破分析及改进

(大唐华银金竹山火力发电分公司)

摘要:我厂EG2490型电子称重式皮带给煤机因燃煤煤质低劣、达不到设计煤质,煤中的煤矸石、石块、木头等杂物较多,并且给煤机进口处挡煤板为刚性挡煤板;加上给煤机出料闸板门可靠性差,在原煤斗空仓时,容易造成返粉至皮带非工作面上,造成皮带与给煤机从动轮之间夹煤而使皮带向外凸起,使给煤机皮带频繁发生划破现象。通过对给煤机入口处挡煤板的改进及各部件间隙的合理控制,皮带给煤机因石块等异物、原煤仓空仓返粉而使皮带划破的次数较改造前下降了90%以上。解决了皮带给煤机皮带易划破问题,减轻了维护人员的劳动强度,大幅提高了机组运行的安全稳定性和可靠性。

关键词:皮带;划破;成本;稳定性;可靠性

1引言

我厂扩建一期工程2×600MW亚临界机组与扩建二期工程1×600MW超临界机组同样采用正压直吹式制粉系统,每台锅炉配备6台BBD4366型双进双出筒式钢球磨煤机及12台EG2490型电子称重式皮带给煤机。而1、2、3号炉共安装了36台沈阳施道克EG2490型皮带给煤机。给煤机安装了宽度为800mm的裙边皮带,在给煤机的进口处落煤管(φ629mm×10mm)下方,给煤机两侧安装了650mm×150mm×5mm的金属挡煤板,给煤机前方又安装了一块整型钢板。因燃煤煤质低劣、达不到设计煤质,煤中的煤矸石、石块、木头等杂物较多。加上给煤机出料闸板门可靠性差,在原煤斗空仓时,容易造成返粉至皮带非工作面上,造成皮带与给煤机从动轮之间夹煤而使皮带向外凸起,使给煤机皮带频繁发生划破现象。我厂2009年全年给煤机皮带划破多达17根,|EG2490XT-01|1967|皮带税前价大约5500元/根,|EG2490XT-01||7356皮带税前价大约16000元/根,仅此一项给公司造成不少的损失。更换一根开口式皮带需要6人8小时才能完成,而更换一根闭口式皮带侧需要24小时才能完成(此时间不包括给煤机内原煤清理时间,一般给煤机皮带划破后,电流急速上升,给煤机保护自跳,皮带上的余煤只能靠人工清除并运走,以及现场卫生打扫)。给班组带来了极为不利的被动局面;给生产现场造成严重的环境污染;给厂里带来了严重的经济损失,也给机组以及系统的安全稳定运行造成极大的危害。

2给煤机皮带划破的原因分析

2.1整型钢板处的皮带划破问题分析

给煤机前方安装了一块整型钢板,该钢板为弧形板,正中间部位距离皮带有150MM高度,而靠近两侧挡煤板处距离皮带高度仅100MM。燃煤中较大的石块和煤块较多,石块或煤块在原煤斗内原煤的静压力作用下,沿给煤机两侧挡煤板向前方运动,当运动到两侧挡煤板与前方整型钢板的角上时,由于整型钢板两侧距离皮带较近,石块或煤块在此角上无法顺利通过,其不规则的“小边”进入给煤机入煤口整型板与皮带之间。由于皮带有一定的柔性、也有一定的张力,使石块或煤块的“小边”在此长期对皮带产生作用,最终将皮带划破。

2.2刚性挡煤板处的皮带划破问题分析

给煤机入口后方挡煤板也为刚性挡煤板,与皮带仅有10MM~15MM的距离,有的石块或煤块掉进皮带非工作面后,卡在给煤机从动轮轮子上,将皮带顶出凸起,凸起部位与后方挡煤板反复磨擦,如果发现不及时,最终也将皮带划破。

2.3两侧挡煤板处的皮带划破问题分析

给煤机出料阀门因运行时,送入磨煤机的原煤不断与出料门阀体磨擦,造成一定的磨损;再者是煤质差时,部分煤泥付着在阀体上形成一定厚度,造成出料门关闭不严,可靠性差,容易造成原煤斗空仓时返粉至皮带非工作面上,造成皮带与给煤机从动轮之间夹煤凸起,而后方挡煤板与两侧挡煤板高度不一至,使皮带与两侧挡煤板后方端口发生磨擦,两侧挡煤板直接将皮带划破(如图1)。

图1两侧挡煤板划破示意图

3给煤机皮带划破的改进方法

提高我厂进煤质量,尽可能减少原煤中的煤矸石、石块、木头等杂物进入原煤仓为主导;其次对我厂给煤机进煤口部位挡煤板进行“刚改柔”的技术改造。具体方法如下:

3.1后侧挡煤板改进方法

3.1.1、将给煤机后方金属挡煤板沿底部割除20MM。

3.1.2、利用燃运皮带上换下来的废旧皮带加工650MM×140MM×10MM的橡胶挡煤板。

3.1.3、在金属挡煤板与橡胶挡煤板上开φ16的孔四个,用螺栓将橡胶挡煤板紧定在金属挡煤板外侧,且橡胶挡板与皮带之间宜保持10mm的距离,当皮带非工作面上积煤凸起时,皮带与后方柔性挡煤板磨擦产生阻力,致使电流升高,给煤机自动保护跳闸,能有效防止后方挡煤板与皮带摩擦而损坏。

3.2两侧挡煤板的进行改进

3.2.1、将左右两侧金属挡煤板沿底部割除40MM。

3.2.2、利用燃运皮带上换下来的废旧皮带加工650MM×140MM×10MM的副橡胶挡煤板,并在副橡胶挡煤板上制作2只长方形孔,以方便上下调节安装高度。

3.2.3、将副橡胶挡煤板安装于原金属挡煤板内侧,调整副橡胶挡煤板与皮带的间隙为10MM~15MM后固定,如此能有效阻止皮带与两侧金属挡煤板的磨擦,确保皮带安全运行(如图2)。

图2两侧挡煤板的改进示意图

3.3给煤机入口处的挡煤板安装高度进行合理的调整

对给煤机入口处的挡煤板安装高度进行合理的调整,给煤机后方挡煤板的安装距离与皮带保持在10MM较合适,而两侧挡煤板的安装高度应以不低于后方挡煤板为宜,距离皮带高度在10MM~15MM之间。即便皮带非工作面上积煤粉将皮带凸起,也不至于将皮带与两侧挡煤板后方端口直接接触,而首先接触的是后方柔性挡煤板(长度650MM),这样大面积的接触不至于划破皮带,同时,橡胶挡煤板能起到刹车片的作用,当橡胶挡煤板与皮带产生磨擦,延长了给煤机电流升高的时间,使运行人员有较长的反应时间。而后最大可能就是使电流升高至保护极限,自动保护而跳闸停给煤机。

4效果分析

在2009年4月份至7月份A级检修中,经过对1号炉给煤机挡煤板的全部改进及各部件的间隙调整。1号炉与2、3号炉给煤机皮带划破情况形成鲜明的对比,1号炉从2009年A级检修完毕,7月10日正式开机到2010年4月30日止,仅C2给煤机因石头划破一根;而2、3号炉在该时段皮带划破多达14根。明显可以看到改造后的效果。对给煤机入口处挡煤板的改进及各部件间隙的合理控制,皮带给煤机因石块等异物、原煤仓空仓返粉使皮带划破的次数较改造前下降了90%以上。解决了给煤机皮带易划破问题,有效减轻了维修班组的检修压力和现场环境问题,大幅降低了维修成本,提高了机组运行的安全稳定性和可靠性。

5结束语

给煤机是火力发电机组中输送煤料的重要设备,广泛应用与火力发电厂的发电作业中,我厂在两期的火电机组扩建工程中总共采用了36台给煤机,经过一年的运行发现给煤机皮带划破的故障发生特别频繁,一年之内多大17跟皮带被划破而更换,造成了严重的经济损失,而且增加了工人更换维修皮带以及人工清理余煤和杂质的劳动强度,不仅如此,还增加了对环境的污染,运行了机组正常的安全稳定运行。我厂首先对1号炉的给煤机划破的问题进行了现场检查和深入分析,找出了整型钢板处、刚性挡煤板处以及两侧挡煤板处皮带划伤的原因,并对后侧挡煤板和两侧挡煤板进行了技术改造,在随后的9个月的运行阶段,仅发生一次皮带划破事故,而2、3号炉的皮带划破事故多达14起,对比结果表明,通过相应的技术改造,给煤机皮带划破率下降了90%,有效解决了给煤机皮带划破问题,大大减轻了现场工作人员的劳动强度,改善了现场环境问题,并降低了维修和更换皮带的成本投入,提高了火电机组的运行效率,保证了火电机组的安全稳定运行。

参考文献:

[1]朱青生.称重式皮带给煤机在火电厂应用中存在的问题及改进[J].自动化与仪器仪表,2014(7):139-140.

[2]王维良,魏向国.EG-2490型称重式给煤机故障诊断分析及应对措施[J].科技信息,2011(32):366-367

[3]王梁新,马洋.浅谈EG24型电子重力式皮带给煤机常见故障及分析[J].工业,2016(8):00048-00048

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