球墨铸铁QT500-7切削参数优化

球墨铸铁QT500-7切削参数优化

论文摘要

球墨铸铁以其良好的抗冲击性、很高的抗拉强度及铸铁特有的优良的铸造性、耐磨性、抗疲劳性及经济性等优点广泛应用于机械制造工业的各种零部件。本文针对公司球墨铸铁件切削加工中存在的问题(如进排气管过程中产生的毛刺),通过有限元建模分析和切削试验,探索球墨铸铁切削过程中切削毛刺的形成机理,并进一步探索球墨铸铁的切削性能,为提高产品质量、降低切削成本提供工艺指导。本文首先基于有限元建模,对球墨铸铁的铣削过程进行了仿真分析,仿真表明球墨铸铁铣削过程等效应变和温度具有相似的分布规律。切削毛刺仿真表明,毛刺形成过程中,温度逐渐升高,毛刺的大小与温度升高的持续时间相关。进一步的切削试验表明:速度和进给量对毛刺的影响较小,而切深影响较大。同时对球墨铸铁铣削加工性能进行了试验研究。研究表明:球墨铸铁表面粗糙度随着铣削速度的增大而减小;随着进给量和切深的增大而增大。切削速度较低时,球墨铸铁切屑比较短,呈屑状。随着切削速度的提高,切屑呈细长状。切深与进给量较小时,切屑呈屑状,随着切深与进给量的提高,切屑呈细长状。以硬质合金刀具铣削球墨铸铁时,其失效形式主要是磨粒磨损。本文研究表明DEFORM软件可以有效模拟球墨铸铁的铣削过程,基于切削过程等效应力、等效应变云图及温度云图仿真分析,可为实际切削提供依据。本文研究成果已应用于实际生产中,对实际切削加工参数进行了优化,抑制了切削毛刺的生成,有效提高了产品质量。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 目录
  • 第一章 绪论
  • 1.1 本课题研究背景
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.2.1 球墨铸铁的发展历程及应用
  • 1.2.2 切削性能研究现状
  • 1.3 本课题主要研究工作
  • 第二章 QT500-7 球墨铸铁件加工工艺
  • 2.1 QT500-7 球墨铸铁
  • 2.1.1 QT500-7 球墨铸铁件成分
  • 2.1.2 QT500-7 球墨铸铁的材料性能
  • 2.1.3 球墨铸铁的机械性能
  • 2.2 进排气管工艺分析
  • 2.3 本章小结
  • 第三章 QT500-7 切削毛刺形成机理有限元建模分析
  • 3.1 铣削毛刺形成机理分析
  • 3.2 基于DEFORM-3D 的铣削毛刺有限元模拟
  • 3.2.1 有限元方法
  • 3.2.2 DEFORM 有限元软件简介
  • 3.2.3 工件-刀具建模和有限元前处理
  • 3.2.4 Defrom-3D 后处理结果与分析
  • 3.3 本章小结
  • 第四章 QT500-7 球墨铸铁件切削参数优化
  • 4.1 试验准备
  • 4.1.1 材料参数
  • 4.1.2 机床参数
  • 4.1.3 刀具参数
  • 4.2 试验过程及结果分析
  • 4.2.1 切削速度的影响
  • 4.2.2 切深的影响
  • 4.2.3 进给量的影响
  • 4.3 刀具失效分析
  • 4.4 切削参数优化
  • 4.5 本章小结
  • 第五章 结论与展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读学位期间发表的学术论文目录
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